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年度专栏 |
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我厂一台Φ3.0/2.5×
1 提高入窑生料分解率
1.1 简易改造成分解炉的方案
Φ3.0/2.5×
1.2 使用高碳炉渣配料方案的可行性
2003年初我厂在中空窑上曾成功实验,在生料中配入7%的高碳炉渣(中空余热发电窑配自备20t链条炉燃煤产生的炉渣),取得了较好效果。经过分析论证,我们设想将此方案在立筒预热器窑上进行尝试,通过在生料配料中加入5%左右的高碳炉渣共同粉磨,利用高碳炉渣中存有的发热量(具体成分见表l)在立筒中燃烧,以提高立筒预热器温度,进而提高入窑生料表观分解率,达到提产的目的。
表1 高碳炉渣工业分析 %
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水份 |
外在 水份 |
应用基 水份 |
灰份 |
挥发份 |
固定碳 |
发热量 /kJ |
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0.55 |
2.00 |
2.55 |
39.28 |
2.26 |
57.91 |
18750 |
但是,立筒预热器窑毕竟与中空窑不同,使用这种配料会出现什么情况呢?我们进行了分析:
(1)高碳炉渣内的固定碳如果燃烧不完全,就会产生CO,进入电收尘后就有可能引起爆炸事故。
(2)引起一、二级筒温度升高,烧坏一、二级内筒和进入增湿塔的废气管道。
(3)立筒锥体因表观分解率提高后受K+、Na+、C1–、S–循环影响,引起结皮堵塞。
(4)增湿塔降温能力有限,出增湿塔的高温气体(大于
1.3 采取措施
针对上述分析可能产生的不利后果,我们采取了如下措施:
(1)2003年7月中旬恢复了利用红外线原理的GXH
(2)增加一、二级筒的测温点。将一、二级筒出口温度测定重新布置,作为重点监控,并规定一级筒出口温度达到
(3)为防止因提高立筒下料锥体物料温度而引起的堵塞,在配料上采取提高KH值和n率的方案,减少熔剂矿物含量。以此来提高入窑生料温度,减少立筒下料管堵塞的可能。规定窑尾温度不能超过
(4)在增湿塔上增设了四个喷头,使喷头总数达到8个。以增加增湿塔喷雾能力,提高降低废气温度的能力。为防止意外发生,在增湿塔下锥体处开设一个80×
制定对应措施之后,为了减少试验的风险性,逐将配料中高碳炉渣的掺量做了三个配比方案,分别为掺量2%、3.5%、5%依次尝试,根据每一配比的结果,再决定实验是否继续进行。
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