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水泥挤压联合粉磨系统增产节能措施

作者:何耀海,杨永良 2008年12月01日  [字体:放大 缩小 默认]  我要评论

 

    我公司现有一条2500td生产线,粉磨系统配置Φ3m×11m(挤压联合)和Φ3.2m×l3m(闭路)水泥磨各一台,年产熟料80t,水泥70t(其中外销熟料20t)

1 系统配置和工艺流程

粉磨系统的主机配置见表1,工艺流程见图1

1  挤压联合粉磨系统主机设备

设备名称

主要配置及参数

熟料链板提升机

NE100×l8.82m,能力:75m3h

电动机:Yl60L-4,功率:l5kW

稳流称重仓

2500mm×2500mm,储量:20t

辊压机

HFCGl20-45,能力:l00145th,总挤压力:

3200kN,入磨粒度:≤60mm,功率:220kW×2

料饼链板提升机

NEl50×28.27m,电动机:Y200L-4,功率:30kW

打散分级机

SF500100,成品量:80120th,打散电动机:

Y280M-8 V1型,功率:45kW,调速电动机:

Y180L-4 V1型,功率:45kW

水泥磨

Φ3m×11m开流磨,生产能力:45th,入磨粒度:

25mm,比表面积:300320m2kg,磨机转速:

18rmin,主电动机功率:l 250kW,仓数:2

传动方式:边缘传动

高压离线侧喷吹

脉冲袋除尘器

LCPM64-6,处理风量:26800m3h

过滤面积:310m2

离心式风机

9-2614D45,流量:35097m3h,压力:5188Pa

 

1   挤压联合粉屠系统工艺流程

 

2 存在问题

21产量低及电耗高

    随着水泥新标准的实施,为了确保水泥强度,细度指标由80μm筛余≤40%下调到≤18%。调整后台时产量由40th下降到36th,电耗由4lkWht上升到46kWht

22熟料易磨性差

    自生产以来一直采用石灰石、黏土和铁粉三组分配料,由于铝含量较低,只有采用高铁配比,以形成足够的液相量,满足煅烧要求;熟料C2S含量较高(30),早期强度偏低(平均l8MPa),且对磨机的产量影响较大。通过试验发现,在细度不变时,熟料中C2S的含量每增加l0%,磨机台时产量约下降11th

23  辊压机振动

    因球磨机是开流磨,成品比表面积达不到质量要求,为此,采取提高辊压机压力,增加循环负荷率,降低入磨物料平均粒径的措施。这样,造成辊压机粉料过多,产生振动。

24 喂料不稳

    磨头采用电子皮带秤喂料,中间仓下料处没有卸料装置,经过挤压的粉状物料,温度高,流动性强,经常发生冲料,尤其是仓位低时更为严重,影响磨机产质量的稳定,最大时相差510th

25 磨机结构和研磨体级配不合理

    为了确定研磨体级配的合理性,采用生产中突然停磨检测磨内物料细度的方法,分析仓内粉磨效率,并绘制筛析曲线(见图2)。从曲线图可以看出,磨机一仓后半部分筛析曲线基本呈水平状,显示一仓物料流速过快,研磨能力不足。另外隔仓板前后的筛余值相差较大(134)说明两仓能力不平衡。

2   筛析曲线分析



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