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年度专栏 |
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我公司2002年9月投产的l 000t/d熟料生产线,l00%用无烟煤生产。几年来,经不断完善管理,全线生产稳定,回转窑产量达到1200t/d以上,年产熟料超过40万t。下面介绍主要的几项提产节能措施。
1 在大功率电机上应用进相机与变频调速器
在2005年~2006年间,在Φ3.
表1 2005~2007年上半年各主机单位电耗统计
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时间 |
生料磨(kWh/t) |
窑(kWh/t) |
水泥磨(kWh/t) |
水泥综合电耗(kWh/t) |
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2005年 |
28.1 |
37.1 |
32.3 |
89.5 |
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2006年 |
27.6 |
36.4 |
30.1 |
83.2 |
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2007年 |
25.9 |
35.2 |
28.6 |
79.7 |
2005年10月在查询电费时发现:由于总降功力因数低于0.9,每月被电业局扣款达2万多元,发现后,立即对总降安装并联电容器无功补偿设备,功力因数由0.82提高到0.98,电业局每月还奖励公司几千元,仅此一项年节约近30万元。
2 加快窑速 提高产、质量
经过多次研究与论证,公司决定采用改变窑减速机高速轴和齿轮的齿数达到提高窑速的目的。
表2 窑技改前后运行参数变化情况
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控制点 |
技改前 |
技改后 |
控制点 |
技改前 |
技改后 |
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窑转速 (r/min) |
3.2~3.4 |
4.4~4.6 |
C5出口温度 (℃) |
865±10 |
860±10 |
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窑电流 (A) |
143~180 |
170~250 |
C5下料口温度 (℃) |
约880 |
约870 |
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窑头喂煤量 (t/h) |
2.1±0.3 |
2.0±0.3 |
C5锥体压力 (-Pa) |
1350~1500 |
1550~1700 |
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预燃炉喂煤量(t/h) |
4.1±0.5 |
4.0±0.5 |
窑尾温度 (℃) |
1000~1050 |
900~1000 |
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生料投料量 (t/h) |
80±5 |
86±5 |
窑尾压力 (-Pa) |
183~225 |
200~300 |
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C1出口温度 (℃) |
300~350 |
290~330 |
分解炉出口温度(℃) |
875+10 |
870±10 |
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C2出口温度 (℃) |
480~500 |
460~480 |
分解炉出口压力(-Pa) |
1350土l00 |
1450±100 |
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C3出口温度 (℃) |
630~650 |
610~630 |
三次风温度 (℃) |
约270 |
约210 |
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C4出口温度 (℃) |
680~710 |
670~700 |
三次风压力 (-Pa) |
约150 |
约280 |
从上表2可以看出:窑速从3.2r/min提高到4.6r/min后,窑电流增大,窑尾负压、C5锥体负压、三次风负压有所增大,其它参数变化并不大。窑头与分解炉喂煤量比技改前略有下降,窑提速技改没有变动其它设备,由于受用风量的限制,没有达到预期10%~l5%的增产效果,但熟料质量有明显的提高——熟料颗粒较小、均齐,结构致密,熟料3d与28d抗压强度提高明显。窑提速后各项指标见表3。
表3 窑提速后各项指标
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指标 |
技改前 (1~8月平均值) |
技改后 (9~12月平均值) |
增减量 |
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窑产量 (t/h) |
50.5 |
52.9 |
2-4 |
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熟料单位电耗(窑系统) (kWh) |
35.2 |
35.3 |
0.1 |
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熟料标准煤耗(kg煤/t熟料) |
120.0 |
114.5 |
-5.5 |
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熟料3d抗压强度 (MPa) |
32.8 |
35.7 |
2.9 |
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熟料28d抗压强度 (MPa) |
58.2 |
62.1 |
3.9 |
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fCa0≤1.5合格率 (%) |
86.1 |
90.2 |
4.1 |
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