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嫩江华夏新型半干法JT窑生产线情况汇报

作者:佚名 2008年12月22日  [字体:放大 缩小 默认]  我要评论

 

尊敬的各位领导  各位专家  各位代表:

    今天我们嫩江华夏水泥公司非常荣幸的接受会议邀请,向各位领导、各位专家、各位与会代表汇报我公司采用新型半干法JT窑水泥生产技术自我淘汰传统立窑落后生产力的情况,如有不当之处请批评指正。

    嫩江华夏水泥有限公司隶属于山东烟台海翔水泥有限公司,l998年总公司一次性买断了年产不足2万吨的原嫩江县水泥厂,几经改造达到了年产30万吨水泥的传统立窑企业。2004年底得知南京建通水泥公司缪建通董事长自主创新的JT窑技术问世后,立即向原国家建材局李俭之副局长作了汇报,并恳请李俭之局长帮助做工作将该项先进技术转让给我公司,李俭之局长不顾辛苦连续四次到南通建通公司现场参观考察,经过多次友好协商,于2005315在北京正式签订了技术转让合同及合作协议。与此同时又与甘肃博石水泥技术工程公司、上海福丰电子公司合作开发应用了节能环保水泥生产新工艺和DCS集散控制系统。彻底废除了原有的二台传统立窑和全部落后生产工艺,原地建设了一条l200吨新型半干法JT窑水泥生产线。为立窑水泥企业自我淘汰落后升级改造提供了示范,该生产线主要有以下特点:

    一、采用先进的JT窑淘汰落后的传统立窑,生产线的核心是采用两台缪建通自主创新的Ф3.8×8.5m新型半干法JT窑及配套技术设备。JT窑具有台时产量高、熟料热耗低、烧成电耗低,产品质量好、粉尘排放无烟尘等明显优点。

    二、生产工艺简洁节能环保,采用张朝发高工的节能清洁生产新工艺设计理念,JT窑、生料磨、水泥磨前生产系统基本上实现负压操作,大幅度减少了扬尘点,整个生产线只配备了12台收尘器,就实现了无烟无尘清洁生产,比同规模的传统立窑及新型干法生产线少装收尘器一半以上。

    三、均化设施齐全,石灰石、无烟煤、生料、熟料均采用了不同形式经济适用的均化技术,石灰石和熟料的均化采用连续布料多点卸料的低投资无底均化库,均化系数达到46

    四、仪器分析率值配料,生料配料采用X-萤光分析仪和氧弹热量测定仪,进行快速成份分析和热量检测,实现了率值配料、配热在线自动控制。入窑KH合格率达到85%以上。

 五、生料配料方案采用缪建通董事长的专利技术,即高饱合比、高硅率、低液相、多晶种多尾矿”配料方案,这种配料方案具有窑内通风好,烧成速度快,熟料质量好等优点。

  六、生产控制及生产过程自动化,整个生产过程采用DCS集散控制系统,主要生产设备配备了视频监控系统,实现了除窑面操作外无固定岗位工的巡检制。JT窑系统的成球预加水、鼓风机送风压力、腰风调节、熟料再冷却余热利用等都实现了闭环自动控制。

  七、磨机大型化,生料磨为斜齿轮传动的Ф3.6×12M烘干磨,台时产量120吨以上,水泥磨采用两台Ф3.2×13M闭路磨。

    八、废渣利用率高,充分利用当地工业废渣,如煤矸石、粉煤灰、糖滤泥、钢渣、磷石膏、沸石等。沸石全部代替粘土配料并做为主要混合材双掺,利废率达到45%左右。

    九、生产线流程简洁紧凑占地面积少。厂区占地66418m2,比同规模新型干法线少占地一半以上。

    十、投资省建设周期短,生产线投资为5000万元(熟料吨投资120),包石灰石矿山及生活区共6000万元。从破土动工到投产只用了5个月的时间并一次点火成功。

嫩江华夏水泥公司新型半干法JT窑水泥生产线已运行了三年多,生产运行稳定可靠,技术经济指标及环保已经达到水泥行业的先进水平,尤其是熟料热耗、水泥综合电耗及环保指标,都低于水泥工业产业政策为4000t/d以上新型干法生产线规定的2010年指标。2007年全年生产平均指标如下:

1、熟料煤耗:98.56公斤标煤/吨(689.95kcalkg,现场标定值为94.86公斤标煤/吨,664.00kcalkg),比原立窑降低66公斤标煤/吨。

2、熟料电耗:44.29kwht,熟料烧成电耗13kwht,比原立窑低6kwh/t以上。

3、水泥综合电耗:32.5等级水泥综合电耗58kwh/t,比原立窑水泥降低16kwh/t

4、熟料产量:窑的平均台时产量达到26(现场标定值为26.59th)

5、熟料质量:3天抗压强度33.1mpa28天抗压强度53.8mpa,比原立窑提高了5mpa,出厂水泥标准偏差达到1.2mpa以下。

6、粉尘排放浓度低于国家环保排放标准:JT23.5mgm3、生料磨4.9mgm3、水泥磨115mgm3(均为现场标定值)

7、劳动生产率:全厂定员160人,实物劳动生产率达到3000吨水泥/人·年,比改造前提高了2400吨/人·年。

8、工业废渣利用:32.5等级复合水泥废渣利废率达到43.10%。

9、设备运转率:JT窑年设备运转率达到96%。

10、水泥生产成本大幅度降低,吨水泥生产成本比原立窑水泥降低了50元。

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