我厂2000t/d新型干法生产线煤粉制备采用Φ2.8m×5m+3m风扫式煤磨,生产要求煤粉水分≤3.0%,细度≤12.0%(0.080mm筛余)。但自1991年9月试产至1997年初,煤粉水分在4.0%左右,细度在13.5%左右,一直达不到质量要求,由于水分偏大,造成喂煤管道结皮,严重影响喂煤系统正常工作,窑头、分解炉喂煤量波动较大,加之细度偏大,给回转窑正常煅烧带来一定影响。为此我们先后采取了一系列措施,使煤粉水分、细度达到质量要求。现作一介绍,仅供参考。 1 工艺流程简介 表1为煤粉制备系统主要设备设计指标。 表1 煤粉制备系统主要设备设计指标 | 序号 | 项目 | 规格及型号 | 主要技术性能 | | 1 | 风扫式煤磨 | Φ2.8m×5m+3m | 生产能力16~17t/h(原煤水分<12%,煤粉水分<1%,细度0.080mm筛筛余为8%~10%);进口负压200Pa,出口负压1400~2000Pa;磨机转速18.9r/min;主电机功率480kW | | 2 | 粗粉分离器 | Φ2.5m | 工作风量34000m3/h | | 3 | 细粉分离器 | XC-256-LΦ2.56m | 处理风量33000m3/h,压损700Pa | | 4 | 磨主排风机 | 7-29-11No.12.1/2D | 风量33500m3/h, 风压6740Pa; 正常风压5200Pa;转速1450r/min,电机功率115kW | | 5 | 电收尘器 | 10/5/2×6/0.3型 | 处理烟气量33000m3/h,压损250Pa,烟气温度70℃(最大100℃) | | 6 | 电收尘出口引风机 | G4-73-1No.11D | 风量38000m3/h,风压800Pa,转速730r/min,电机功率15kW |

图1 Φ2.8m×(5+3)m风扫式煤磨工艺流程图 1.原煤仓;2.圆盘喂料机;3.磨机;4.粗粉分离器;5.螺旋输送机;6.旋风收尘器; 7.风机;8.电收尘器;9.螺旋输送机;10.分解炉煤粉;11.窑头煤粉仓;12.电收尘排风机;13.烟囱 如图1所示,原煤由煤预均化堆场经皮带输送机送至磨头仓,再经圆盘喂料机喂入磨内,在磨内进行干燥和粉磨。煤粉随同气流从磨尾带出通过粗粉分离器,粗粉经螺旋输送机返回磨内再粉磨,细粉经高效旋风分离器收下,分别储存在两个煤粉仓中,供窑头和窑尾分解炉燃烧用煤粉。煤磨干燥热源利用窑尾预热器排出的废气。煤磨排出的废气经电收尘器净化处理后,通过烟囱排入大气。煤粉制备系统设有安全防爆措施,除了设备上装有防爆阀外,还设有自动的CO2灭火装置,在电收尘器进口、出口设置了CO、O2分析仪,及时监测报警,以便于及时采取措施,可做到安全可靠。 2 影响煤粉产质量的因素 1)由于我厂煤磨烘干热源采用窑尾低温废气,废气中含有大量窑灰,在入磨前经过旋风除尘器收尘,但由于卸灰分格轮及除尘器锥体保温不良曾屡次发生堵塞,使除尘器失去收尘作用,以致入磨热风含尘量大增,显著加大了使用煤粉的灰分,影响煤粉的燃烧。 2)热风入磨前所经过的旋风除尘器进风口水平段太长,造成积灰过多,使热风管道有效截面积减小导致热风量减少,影响磨机烘干能力。 3)煤磨烘干仓扬料板经常被杂物或从二仓窜入的钢球反复碰撞而掉落,使原煤不能充分扬起分散,减小原煤与热风的接触面积,削弱了热交换效果,使烘干效率降低,不利于降低煤粉水分。 4)系统管道、粗粉分离器、电除尘器等保温不佳,使管道积灰结露引起结皮不断增厚,减小了管道有效截面积,增加了系统阻力,更加剧了电收尘排风机能力的不足。 5)原设计在电收尘器入口前装有一台气体流量计,但一直未投入使用反而增加了系统阻力,决定将其拆除。 6)磨机研磨体装载量不足及添加不及时,对磨机产质量影响较大。 7)系统漏风点较多,如磨头锁风阀、螺旋输送机盖子、电收尘器等。
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