对于干法制备生料的水泥厂来说,生料的均化是一个至关重要的工艺环节。新型干法回转窑之所以能够取得今天的成就,在很大程度上应归功于生料的空气搅拌均化技术的发展。然而为数众多的立窑水泥厂由于各方面条件的制约,不可能在短期内都配套上相应的空气搅拌均化系统,因此在很长的一个时期内,大多数立窑厂仍然将继续使用机械倒库的方式来均化入窑生料。普通的机械倒库方法均化生料的效果是比较差的。其均化效果数值(出磨生料TCaCO3值的标准偏差与入窑生料TCaCO3值的标准偏差之比)一般只有2。若用TCaCO3的合格率来表示,只能在出磨TCaCO3合格率的基础上提高20%左右。这对于生料成分的均化和稳定立窑的热工制度来说是远远不够的。本人在生产实践中曾采用多个生料库同时进、出料的方法进行连续性生料倒库均化,能达到较好的均化效果。使入窑生料TCaCO3合格率在出磨生料合格率的基础上提高40%左右,均化效果值达到4~5,为优质高产创造了有利的条件。Φ2.2m×8.5m机立窑最高日产量183t/d熟料,年熟料平均标号560号以上。现将具体做法介绍如下。1 生料均化工程流程 1.1 三倒二均化方法 A厂有5个生料库,采用三倒二的机械倒库布置方式(见图1)。1~3号库为贮存库,4号、5号为入窑库。原来采用当出磨生料进1号库时,2号、3号库搭配倒入4号库或5号库,若1号库满,则出磨生料入2号库,1号、3号搭配倒库,以此类推,然后4号、5号库搭配入窑煅烧。这样整个均化过程实质上只等于二次简单的二倒一搭配均化。均化效果不太理想,月平均入窑生料TCaCO3值合格率仅比出磨生料提高20%左右,月平均生料均化效果仅为2左右。 为了提高生料均化效果,本人将出磨生料同时进1~3号三个库。在保持三个库内生料料位高度不同的前提下,三个库同时出料倒库,倒库生料同时进4号、5号两个库内,两个库内料面保持有较大差距。这样整个生料均化过程就变成三倒二加上二倒一的连续式倒库均化。它能使出磨生料在每个库内的平铺层厚度减小到原来的1/3,即每个库内生料平铺的层数就是原来的3倍。因此当三个库内重力均化的漏斗流效应同时切割三个不同层数、不同时间的多层生料时,就产生了类似于多料流连续重力均化库的效果,然后三个库的出料通过螺运机混合后,又同时进入4号、5号两个库,再一次经过这样的多层数的切割均化,其总的均化效果显然要比原来简单的2次二倒一搭配要好得多。由表中A厂均化库改造前后实际生产数据可见,改造后的均化效果比原来提高了2倍。 
图1 三倒二机械倒库方式 不同均化方式均化结果 均化 方式 | 月份 | 出磨TCaCO3 合格率 | 出磨TCaCO3 标准偏差 | 入窑TCaCO3 合格率 | 入窑TCaCO3 标准偏差 | 均化 效果 | 入窑TCaCO3 合格率提高值 | | A厂改前 | 6月 7月 | 34.05 41.79 | 2.27 2.10 | 57.36 63.43 | 1.11 1.07 | 2.05 1.96 | 23.31 21.64 | | A厂改后连续均化 | 9月 10月 | 45.72 42.31 | 2.03 2.04 | 87.07 86.54 | 0.51 0.51 | 3.98 4.00 | 41.35 44.23 | | B厂连续均化 | 10月 11月 | 38.77 41.53 | 2.21 2.08 | 83.38 87.96 | 0.50 0.45 | 4.42 4.62 | 44.61 46.43 |
1.2 三倒一均化方法 本人设计的一个年产5万t的立窑厂采用的生料均化系统见图2。生产中采用出磨生料同时进1~3号三个库,四个库同时出料,经螺运机混合后由提升机提入立窑房的稳料仓,一方面保证预加水成球的供料稳定,另一方面多余的生料回到4号库,形成循环均化。为提高均化效果,有意识地把循环生料量控制到成球需要生料量的1~2倍,使螺运机和提升机基本上处于满负荷工作状态。这时要求4号库内基本上保持80%左右的满库状态。这样在4号库内处于不停地连续均化循环之中的约350t生料(满库为440t),由于经过多次地循环均化其成分是比较均匀的。同时要求1~3号库内的出料总量约等于成球所需的生料量,当这一部分经过三倒一重力均化后的新生料遇到数量是自己1~2倍的成分较均匀的老生料时,很快就被“稀释、溶解”并均化成一体了,从而使入窑生料成分的均匀性大幅度提高。由于在稳料仓下不便于取样检验,我们是在螺运机靠近提升机入口处取平均样作为入窑生料样的。其均化效果与A厂的三倒二连续均化效果相近并稍好一点(见表中B厂),并且其工艺流程更简单、投资更低、管理更方便。若能在稳料仓下取样检验,想必其均化效果会更好一些。此外如能将螺运机和提升机的输送能力加大,使循环生料量提高到成球需要量的3~4倍,那么均化效果必定会有更大幅度的提高。 
图2 同时进出料均化系统 1.3 插板的改进 为使出磨生料能同时均匀地进入三个库,我们先将螺运机入1号、2号库的进料口用插板全部关闭,使生料全部进3号库,同时目测生料流量,然后将1号库的进料插板逐渐抽开一部分,并目测进入3号库的生料量约为原来的2/3,则说明1/3的生料进入了1号库;用同法使剩余生料的一半进入2号库即可。也用此法使倒库生料的一半进4号库,另一半进5号库。 开始时,因原来插板口是平的,抽开一部分时是一条细长缝,既难于控制下料量,又易被堵塞。后来,我们把插板头改为45°角,同时将下料方管插口对面割开一条缝,使插板能从缝中插出(见图3)。这样开口就是个等腰三角形,下料量容易控制又不会堵塞。最好三角形下料口应位于螺旋的非送料部位,这样下料口上方的料量较少,更便于控制调整下料量。 
图3 改进前后插板口 2 应注意的问题 以上所述的两种生料倒库布置形式,目前在各立窑水泥厂具有一定的代表性,各厂可根据多库同时进、出料连续均化原理,结合本厂的实际情况或稍加改造后而决定采用哪一种方式。但无论采用哪种方式,都必须特别注意以下几点: (1)必须加强生料磨配料管理,配料中不能有较长时间的较大的偏差,如:断缺某种原料或连续数小时TCaCO3偏高或偏低。应努力使每班8hTCaCO3平均值合格。最好能采用调粘土法控制TCaCO3值,从而稳定生料的KH和n。 (2)生料磨能力应比立窑能力大,若生料磨能力不足,一时又无法提高时,应在适当时间结合设备维修停窑蓄料,以保证三个库内有较多的生料贮存,否则将严重影响均化效果。 (3)每班至少测量各库的料位一次,如料位差小于2m,应调整各库的出料量以保持各库的料位差大于2m。进料量调好后一般很少再调,只是每周检查一次各库进料量的分配情况,发现不均匀再做调整。 (4)每个库下料量应均匀稳定,不可时有时无,时多时少,应注意防止库内生料结拱而影响均化效果。
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