我厂自1992年7月采用晶种添加煅烧技术以来,取得了较好的效果。立窑平均台时产量提高12.8%,煤耗下降15%,水泥安定性周期也由原先的8.5d下降为1.5d。 1 生料配料及控制 1.1 配料方案的选择 根据晶种添加技术的机理,通过几年实践,我厂确定的方案为典型的高铝配料方案: KH=0.95±0.02 n=1.80±0.10 P=1.60±0.10 同时在配料中液相量一般都在34%左右,熟料中Fe2O3在4.00%±0.20%。 1.2 晶种及矿化剂配比 在配料时,我厂通过多次实践,认为晶种掺量在3.0%~3.5%之间较为合理。掺少了不起作用,掺多了立窑底火变脆弱,呲火频繁,料球炸裂严重,不易操作。同时,我厂在配料时,掺入适量的石膏和萤石,保持熟料中SO3在1.5%左右,CaF2在0.6%左右。曾有一段时间,我们尝试将石膏及萤石取消,结果窑上灰尘较大,熟料强度有所下降,并不易煅烧操作,节煤增产效果没有掺矿化剂时好。 1.3 Fe2O3的控制 在使用该技术以前,我厂生料中Fe2O3控制含量较高,一直在2.70%±0.20%之间。在使用晶种后,我们通过多次试验,得出Fe2O3不宜太高,Fe2O3过高将严重影响产量的提高,一般生料中的Fe2O3超过2.4%时,产量就会明显下降。这几年我们一直控制生料中的Fe2O3在2.20%±0.20%,煅烧效果较好。 2 煅烧操作 在立窑操作方面,我厂过去一直采用主窑工负责制,谁主窑,谁负责,产、质量与该班主窑工挂钩,这样较好的为我厂晶种煅烧创造了条件,由于实施晶种后,上火速度快,底火脆弱,为便于统一操作,我们规定: (1)料球粒径不宜过大,一般控制在5~8mm,成球水分适当降低,一般控制在11%~13%。 (2)严格执行深暗火煅烧,避免明火及浅暗火煅烧、湿料层一般在500mm左右。 (3)多次倒库存、多库搭配,保证生料有良好的均匀性。 (4)严禁在窑上加外加煤。 (5)用风量不强求用大风,可根据窑情适时调整。 由于统一煅烧,我们较快掌握了该技术,最好时台时产量提高24.8%,煤耗下降19.6%。 3 生产中需注意的问题 (1)晶种掺量必须准确、均匀,否则热工制度紊乱,不利于该技术的实施。 (2)生料不宜存放太久,我厂一般不超过5d,否则,晶种效果将明显减弱。 (3)在实施配煤量一定要一次减到位,否则,不利于该技术实施,至少一次减少配煤量10%,否则煅烧显得窑温过高,易挂边、呲火,影响窑工操作。 (4)晶种一定要选择优质熟料,否则,效果不明显。 4 结束语 添加晶种技术是一项比较实用的技术,我厂这几年来,不但产量提高,煤耗下降,并且对煤质要求较宽,如果不是煤灰中带入Al2O3过高引起熟料急凝,可采用13376~20064kJ/kg煤的煤。另外,其它厂家一般为高KH,高Fe2O3配料,而我厂采用高KH,高Al2O3配料,使用效果仍然好。
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