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 当前位置 水泥工艺网 >> 工艺天地 >> 煤粉制备 >> 窑头喂煤秤不准造成窑况差的反思

窑头喂煤秤不准造成窑况差的反思

(作者:黄四平 时间:2010年06月22日) [字体:放大 缩小 默认]

    我公司有22500td生产线,回转窑规格均为Φ4Omx60m,二线设计时是在一线的基础上略作改进,所以窑的通风效果应该比一线的好。但自20089月投产以来,二线窑多次发生窑况差、熟料升重低、fCa0含量高的现象,而且常常几个班甚至几天窑况都不正常,产量由200th降到l60th,情况也不见明显好转,经常被迫止料检查。

1  出现的问题及原因分析

    二线窑正常生产时、2009115日及l2月5窑况差时的窑主要参数见表1

生产情况

台时产量

(th)

窑速/(r/min)

窑电流

A

分解炉出口温度/℃

二次风温度/℃

烟室温度

/℃

fCaO

/

N0X

/%

窑头喂煤量

(th)

升重

(gL)

正常生产

200

4.0

400-450

880900

11001150

1 1001150

0.51.8

0.070

4.5

1 2001300

窑况差

2009-11-05

180

3.7

300

910

750

1 046

5.38

0.035

4.5

1020

2009-12-05

180

3.8

360

910

900

1 050

8.9

0.040

4.5

1050

 

    2009年11月5,夜班操作员一接班就减产量165t/h,降窑速至32rmin。窑况不但没有好转,反而更差,二次风温度降至680℃,烟室温度也下降至1 030℃fCa0含量高达80%。检查后发现烟室没有积料结皮,窑头飞砂严重,窑面火色呈粉红色,二次风温过低,窑头煤燃烧不完全。将窑头柴油油泵开启,20min后窑况开始好转,二次风温度升高至l 000,窑电流上升,逐步提窑速至38rmin,并增大产量至180thfCa0含量降至33%。由于分解炉用煤比平时多l2th,分析认为窑头喂煤量可能偏小,于是停窑头柴油油泵,将头煤加到5thfCa0含量还是30%~40%,窑况正常,烟室温度没有升高(1 050℃左右),窑头没有飞砂料,但窑面火色呈暗黄色,熟料结粒好,内呈灰黄色。分析认为可能是窑头用煤过多,导致煤粉未完全燃烧,于是将窑头喂量煤逐步减至46th,窑况又渐渐变差,窑电流下降,窑头又出现飞砂料,窑面火色呈粉红色,fCa0含量达53%。止料检查,但没查出原因。

    2009年12月5,因窑况差止料检查,还是查不出原因,再次投料,窑况更差,fCa0含量高达89%。减产到130th,降窑速至30rmin,窑头喂煤量43th,窑况好转,fCa0含量降至l22%,但并未找到根本原因,继续排查时发现窑头喂煤秤变频器才11Hz,而一线窑头煤秤变频器有18Hz,即二线窑头实际用煤量才275th。将窑头用煤量加到53th时,窑头煤秤变频上升到l6Hz,窑况明显好转,N0x含量由0040%上升至0070%。因此断定窑头喂煤秤的中控显示值和实际运行下料值是不匹配的,即窑头喂煤秤是不准的。

2  采取措施

    1)为维持正常生产,中控实时观察记录窑头煤秤变频器数据,控制在15-18Hz

    2)烟室温度控制在1 1001 150,不低于1 080。及时清烟室热电偶结皮,确保烟室热电偶的准确性。

    3)合理安排窑头喂煤量,确保熟料fCa0合格率,熟料升重应大于1 200gL,控制在1 250gL左右。

    采取以上措施后,窑头煤秤又曾出现失灵,操作员及时调整喂煤量,稳住窑况,再没出现类似事故。

3  结束语

    从此次事故的原因查找和解决的过程中,得到了以下经验教训:

    1)计量设备应该定期检查、校核,若平时加强喂煤秤的管理,就不会再出现类似问题。

    2)窑头巡检工应经常观察窑况变化,中控室及窑头工人应该提高操作技术,累积经验,以确保窑况经常处于最佳状态。

    3)窑况不好时,应积极查找原因,从风、煤、料、机械、电气等方面系统地查找原因,不应该长期带病运转。 



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