内蒙古西水创业股份有限公司热电厂(简称西水热电厂)的2号静电收尘器存在超标排放的情况,烟尘排放浓度在150mg/m3左右,不能满足环保要求。为做到达标排放,本厂在综合调研基础上,将2号电收尘器改造为袋式收尘器,收到良好效果。 1 静电收尘器存在的主要问题 西水热电厂锅炉(3*35t/h)收尘器为静电收尘器,2003年投运以来,除尘效率一直达不到99%的设计值,特别是2号锅炉,虽然多次大修及改造,采取了增加流通面积、改变极线与极距、更换控制电源等等一系列措施,但效果均不明显,排尘浓度依然超标,除尘效率仅能达到97%~98%左右。公司组织相关专业技术人员调研与咨询发现,主要是因为本地区的燃煤煤种的特性造成的。另外,该电收尘器还存在以下缺陷。 (1)电晕极支撑框架设计不合理。高度不够,阴极丝不能很好的与阳极板完成放电,影响收尘效率。高浓度粉尘对框架冲刷磨损严重,电晕线弯曲变形严重,已无法修复。 (2)只安装了一层进气口分布板。导致含尘烟气直接冲出冲击个别通道,l号电场阳极板前两排和阴极框架管已全部冲断。电场风速过快.电收尘效率严重下降。 (3)未设计安装内部阻风板,部分烟气,没有经过电收尘器的有效区域,形成直接排放现象。 (4)未设计安装灰斗内部阻流板,导致烟气将灰斗内部积灰重新扬起,同时废气分布也将紊乱,影响收尘效率。 2 技术改造方案 利用现有电收尘器的结构框架,改为袋式收尘器。保留原电收尘器壳体和现有锅炉风机配置,将电收尘器的极板、极线、振打、变压器和保温加热等内外部装置拆除,内部加装撑架、花板、滤袋和龙骨,外部增加储气罐、控制柜、三联体及空气管道等设备.改造成为气相脉冲收尘器,运行PLC程序控制。为减少用风量,共分为14个气室单元进行依次脉冲反吹。收尘器仪用气源压力为0.4MPa,用风量为5m3。改造后收尘效果改观明显,经环保部门现场监测,排放浓度为24mg/Nm3以下,运行稳定,排放完全符合国家标准。 3 改造前后的收尘性能比较 袋式收尘器效率高,可保证粉尘排放浓度<50mg/Nm3。单元组合形式,内部结构简单、附属设备少,投资省,技术要求也没有电收尘器那么高,无须专设操作工。能捕集比电阻高、电收尘器难以回收的粉尘。袋式收尘器性能稳定可靠,对负荷变化适应性好,运行管理简单,特别适宜捕集细微而干燥的粉尘,所收的干尘便于处理及回收利用。能实现不停机检修,即离线检修。收尘器占地面积较小,并能按场地要求作专门设计。自动化程度高,对除尘系统所有设备均有检测报警功能,对操作人员要求较低、操作维护人员的劳动强度较低。而静电收尘器设备庞大,耗钢多,须高压变电和整流设备.通常高压供电设备的输出峰值电压为70~100Kv,故投资高。制造、安装和管理的技术水平要求高。收尘效率受粉尘比电阻影响大,一般对比电阻<104Ω·cm和>1011Ω·cm范围的粉尘,若不采取一定措施,除尘效率将受到影响。对初始浓度>30g/m3的含尘气体须设备预处理装置。不具备离线检修功能,一旦设备出现故障,或是带病运行,就只能停炉检修。 4 改造前后收尘器日常运行费用对比 电收尘器一年运行耗电费用为7 000hx40kWx0.479元/kWh=13.41万元,每年日常内部结构检修费用约6万元,每8年要全部更换极板极丝,折每年费用2万元。共计年运行费用21.41万元。袋式收尘器主要是布袋使用年限问题.若选用质量较好的PPS袋子,寿命>15 000h,保守计算每两年全部更换袋子,平均每年费用约14万元,加上平时内部检修费用3万元,合每年运行费用l6万元。从上述统计计算数据看出,使用袋式收尘器运行维护费用占有明显优势。 综上所述,袋式收尘器不受粉尘比电阻影响、不受负荷影响的性能特点比较突出,具有运行费用、运行维护方便程度及占地面积、初期投资等方面的优势。为此,我厂于2008年7月份完成对2号收尘器的改造工作,运行至今,效果良好,锅炉烟尘排放浓度稳定在50mg/Nm3以下,收尘效率在99.9%,做到达标排放。尤其对内蒙古中西部电厂主要燃用烟煤,提高除尘效率,选用袋式收尘器是一种较好的选择。
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