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ATOX一50立磨提产方法

(作者:王少华 时间:2010年07月07日) [字体:放大 缩小 默认]

    本公司原料磨采用的是丹麦史密斯公司ATOX50立磨,运行9个月后,产量只有390t/h(设计产量450t/h),电耗也持续增长,到200911月份生料电耗22.27kWh/t,大大超出了集团公司18.6kWh/t的指标。针对立磨的运行质量差的问题.本公司通过改变入磨原材料质量、调整原料磨系统风量风温和对磨内进行技术改造等一系列措施,12月份产量已经增长到平均425t/h,提高8.97个百分点,吨生料电耗也降至19.56kWh/t,与11月份相比下降l3.85个百分点,落实了国家节能降耗的政策,也降低了生产成本。

1 立磨低产运行状况

1.1 运行状况

    问题主要表现在立磨主电机电流偏高(电机额定功率3800kW),正常运行平均>360A,喂料量难以提高。料层在停止磨内喷水的情况下为90mm或者更高,入磨风量不足,风温偏低。现场情况为吐渣偏多,且吐渣中的大块多,刮板磨损严重,辊皮外侧磨损严重,形成明显的凹槽。石灰石调配库离析现象严重,在离析时磨机电流会达到高报状态,定子C相温度增长较快,大量吐渣将刮板仓填满,有多次出现刮板仓排料口因大块物料挤压,导致下料口堵塞的危急状况。此外出磨生料石灰石饱和比难受控,出现大幅度波动。

    一系列的负面因素影响整个系统的运行,生料电耗增高,均化库位一直偏低,一方面导致生料均化效果差,另一方面增加了立磨故障停机的风险性。立磨例检周期变长,甚至不能保证必要的检修,影响系统的正常维护。出磨生料成分和细度不稳定,影响了大窑的运转质量。

1.2 原因分析

    很明显磨机表现出粉磨能力不足,物料没有得到有效研磨就甩到吐渣仓内,导致吐渣偏多。经分析其原因如下:

(1)      磨辊和磨盘衬板磨损。当磨辊和磨盘衬板磨损后,辊与盘之间的接触形式由线接触改为内端点接触,而粉磨作业区主要发生在磨辊与磨盘的外端(靠喷日环侧),因此,此处磨损量也较其它地方大,当磨辊与磨盘衬板外端形成凹槽后,物料在此区域受不到有效挤压,大大降低了粉磨效率,造成大量的物料经过此区时,未能得到很好的粉磨,进而被甩落在喷口环区,导致吐渣料增多。ll月辊皮平均磨损状况见表1。很明显辊皮在12,3测点形成了一个较深的凹槽,这是立磨运行到后期出现的影响台产的一个主要原因。

 

1  11月立磨辊皮平均磨损状况

测量点

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

平均磨损量/mm

45.3

64.6

35.7

33.4

28.6

25.4

22.1

18.3

17.4

25.5

 

(2)系统风量。ATOX50磨机喷口环的设计风速一般在4555m/s,在喷口环面积不变的情况下,当系统风量增大的时候,喷口环处的风速就会增高,吐渣就会减少,相反增大,由V(风速)=Q(风量)/s(有效通风面积)可知。而立磨的喷口环盖板为210mm,喷口环有效通风

面积(s)<150mm,这是因为系统风量(Q)不足,为了满足喷口风速,将盖板宽度加大。这说明从窑系统过来的热风明显不足,这一点还可以从入磨风压偏低和入磨风温不足看出。

    (3)入磨风温。入磨风温对料层的厚度控制有很大影响。由于温度高,物料干燥,料层发散偏薄;温度低,料层就偏厚。ATOX50磨机的理想料层为40mm±lOmm,而该磨机在磨内喷水停止的情况下料层厚度在90mm以上,因为料层是受压力使颗粒间产生相互挤压摩擦而起到粉磨效果的,过厚的料层会缓冲辊子的压力,平均到每个颗粒力度就会减小,因此降低了粉磨效率,增加了电机负荷。而造成这一结果的原因是石灰石掺有大量水分高的泥土,遇上入磨风量不够,风温偏低,烘干能力不足,所以料层偏厚。

    (4)研磨压力。研磨压力设定值过小,磨机做功少,吐渣料必然增多,但我厂研磨压力增加至99×lO5Pa左右,产量并没有明显增加,说明单方面提高研磨压力并不能解决问题。

    (5)离析现象严重。水泥厂的石灰石库几乎都存在离析现象,形成机理是石灰石破碎的粒度不一致,或者石灰石内存在泥土,待物料入库时形成一个锥形料堆,而大颗粒较重的石头会滑落到两边,粒度小轻质物料会在料堆中央集中下料。停止进料后,中间部分物料下空,

两边较大的石头会滑落,因此会很明显出现一个物料分层现象。石头粒度的大幅度波动使工况紊乱,而石灰石粒度落差越大,离析现象就会越明显。因仓内物料的离析作用,磨机内一会儿石头、一会儿泥土,进而导致立磨料层不稳,产生较大的振动,吐渣料必然增多。

2  提产措施及效果

    (1)减少窑尾系统内的漏风点,包括余热发电PH炉系统.尽量提高入磨风温。

(2)针对石灰石库离析现象越来越严重,造成磨机料层大幅度波动,吐渣量增大,磨机过负荷运行,工况极其不稳,同时出磨生料饱和比难以控制,生料质量变差。要求生品处督促矿山分厂减小进厂石灰石含泥量及降低石灰石粒度,来满足磨机的生产需求。表2为本公司针对入磨正常料和离析料所做的石灰石粒度级配。可以看出粒度<25mm的石灰石在正常料中占61.4%,离析料中占43.57;粒度>60mm的石灰石颗粒在离析料中占21.8,在正常料中只占9.97%。由此可见石灰石粒度大小对磨况的影响。

2  入磨正常料和离析料石灰石粒度级配

粒径范围/mm

>100

80~100

63~80

50~63

40~50

31.5~40

25~31.5

20~25

16~20

10~16

7~10

5~7

<5

合计

各粒度物料含量%(离析料)

1.96

7.87

12.06

13.78

13.39

7.37

6.73

3.79

2.99

3.95

19.04

0.48

6.59

100

各粒度物料含量%(正常料)

4.09

4.42

1.46

3.42

9.41

8.13

7.40

5.55

6.05

10.01

6.17

2.04

31.85

100

 

    (3)通过增加高温风机转数和增大PH炉旁路挡板,增加入磨风量和提升风温。

    (4)检修时增加刮板头部的长度及喷口环盖板的修复力度。

(5)可以试着将物料的落料点向辊皮内侧延伸,增加辊皮内侧磨损小的部位对物料的研磨时间。

经过此次提产方案的实施,立磨运行状况有了很大的改善.具体参数可见表3

3  提产方案实施效果

时间

产量/(t/h)

电耗/(kWh/t)

主机电流/A

入磨负压/kPa

入磨风温℃

生料细度合格率/%

每班均化库涨点/%

11

390

22.27

>360

1.8

160~175

91.3

l

12

425

19.56

<350

1.4

>190

97.8

3

 



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