本公司原料磨采用的是丹麦史密斯公司ATOX50立磨,运行9个月后,产量只有390t/h(设计产量450t/h),电耗也持续增长,到2009年11月份生料电耗22.27kWh/t,大大超出了集团公司18.6kWh/t的指标。针对立磨的运行质量差的问题.本公司通过改变入磨原材料质量、调整原料磨系统风量风温和对磨内进行技术改造等一系列措施,到12月份产量已经增长到平均425t/h,提高8.97个百分点,吨生料电耗也降至19.56kWh/t,与11月份相比下降l3.85个百分点,落实了国家节能降耗的政策,也降低了生产成本。 1 立磨低产运行状况 1.1 运行状况 问题主要表现在立磨主电机电流偏高(电机额定功率3800kW),正常运行平均>360A,喂料量难以提高。料层在停止磨内喷水的情况下为90mm或者更高,入磨风量不足,风温偏低。现场情况为吐渣偏多,且吐渣中的大块多,刮板磨损严重,辊皮外侧磨损严重,形成明显的凹槽。石灰石调配库离析现象严重,在离析时磨机电流会达到高报状态,定子C相温度增长较快,大量吐渣将刮板仓填满,有多次出现刮板仓排料口因大块物料挤压,导致下料口堵塞的危急状况。此外出磨生料石灰石饱和比难受控,出现大幅度波动。 一系列的负面因素影响整个系统的运行,生料电耗增高,均化库位一直偏低,一方面导致生料均化效果差,另一方面增加了立磨故障停机的风险性。立磨例检周期变长,甚至不能保证必要的检修,影响系统的正常维护。出磨生料成分和细度不稳定,影响了大窑的运转质量。 1.2 原因分析 很明显磨机表现出粉磨能力不足,物料没有得到有效研磨就甩到吐渣仓内,导致吐渣偏多。经分析其原因如下: (1) 磨辊和磨盘衬板磨损。当磨辊和磨盘衬板磨损后,辊与盘之间的接触形式由线接触改为内端点接触,而粉磨作业区主要发生在磨辊与磨盘的外端(靠喷日环侧),因此,此处磨损量也较其它地方大,当磨辊与磨盘衬板外端形成凹槽后,物料在此区域受不到有效挤压,大大降低了粉磨效率,造成大量的物料经过此区时,未能得到很好的粉磨,进而被甩落在喷口环区,导致吐渣料增多。ll月辊皮平均磨损状况见表1。很明显辊皮在1、2,3测点形成了一个较深的凹槽,这是立磨运行到后期出现的影响台产的一个主要原因。 表1 11月立磨辊皮平均磨损状况 | 测量点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均磨损量/mm | 45.3 | 64.6 | 35.7 | 33.4 | 28.6 | 25.4 | 22.1 | 18.3 | 17.4 | 25.5 |
(2)系统风量。ATOX50磨机喷口环的设计风速一般在45~55m/s,在喷口环面积不变的情况下,当系统风量增大的时候,喷口环处的风速就会增高,吐渣就会减少,相反增大,由V(风速)=Q(风量)/s(有效通风面积)可知。而立磨的喷口环盖板为210mm,喷口环有效通风 面积(s)<150mm,这是因为系统风量(Q)不足,为了满足喷口风速,将盖板宽度加大。这说明从窑系统过来的热风明显不足,这一点还可以从入磨风压偏低和入磨风温不足看出。 (3)入磨风温。入磨风温对料层的厚度控制有很大影响。由于温度高,物料干燥,料层发散偏薄;温度低,料层就偏厚。ATOX50磨机的理想料层为40mm±lOmm,而该磨机在磨内喷水停止的情况下料层厚度在90mm以上,因为料层是受压力使颗粒间产生相互挤压摩擦而起到粉磨效果的,过厚的料层会缓冲辊子的压力,平均到每个颗粒力度就会减小,因此降低了粉磨效率,增加了电机负荷。而造成这一结果的原因是石灰石掺有大量水分高的泥土,遇上入磨风量不够,风温偏低,烘干能力不足,所以料层偏厚。 (4)研磨压力。研磨压力设定值过小,磨机做功少,吐渣料必然增多,但我厂研磨压力增加至99×lO5Pa左右,产量并没有明显增加,说明单方面提高研磨压力并不能解决问题。 (5)离析现象严重。水泥厂的石灰石库几乎都存在离析现象,形成机理是石灰石破碎的粒度不一致,或者石灰石内存在泥土,待物料入库时形成一个锥形料堆,而大颗粒较重的石头会滑落到两边,粒度小轻质物料会在料堆中央集中下料。停止进料后,中间部分物料下空, 两边较大的石头会滑落,因此会很明显出现一个物料分层现象。石头粒度的大幅度波动使工况紊乱,而石灰石粒度落差越大,离析现象就会越明显。因仓内物料的离析作用,磨机内一会儿石头、一会儿泥土,进而导致立磨料层不稳,产生较大的振动,吐渣料必然增多。 2 提产措施及效果 (1)减少窑尾系统内的漏风点,包括余热发电PH炉系统.尽量提高入磨风温。 (2)针对石灰石库离析现象越来越严重,造成磨机料层大幅度波动,吐渣量增大,磨机过负荷运行,工况极其不稳,同时出磨生料饱和比难以控制,生料质量变差。要求生品处督促矿山分厂减小进厂石灰石含泥量及降低石灰石粒度,来满足磨机的生产需求。表2为本公司针对入磨正常料和离析料所做的石灰石粒度级配。可以看出粒度<25mm的石灰石在正常料中占61.4%,离析料中占43.57%;粒度>60mm的石灰石颗粒在离析料中占21.8%,在正常料中只占9.97%。由此可见石灰石粒度大小对磨况的影响。 表2 入磨正常料和离析料石灰石粒度级配 | 粒径范围/mm | >100 | 80~100 | 63~80 | 50~63 | 40~50 | 31.5~40 | 25~31.5 | 20~25 | 16~20 | 10~16 | 7~10 | 5~7 | <5 | 合计 | 各粒度物料含量%(离析料) | 1.96 | 7.87 | 12.06 | 13.78 | 13.39 | 7.37 | 6.73 | 3.79 | 2.99 | 3.95 | 19.04 | 0.48 | 6.59 | 100 | 各粒度物料含量%(正常料) | 4.09 | 4.42 | 1.46 | 3.42 | 9.41 | 8.13 | 7.40 | 5.55 | 6.05 | 10.01 | 6.17 | 2.04 | 31.85 | 100 |
(3)通过增加高温风机转数和增大PH炉旁路挡板,增加入磨风量和提升风温。 (4)检修时增加刮板头部的长度及喷口环盖板的修复力度。 (5)可以试着将物料的落料点向辊皮内侧延伸,增加辊皮内侧磨损小的部位对物料的研磨时间。 经过此次提产方案的实施,立磨运行状况有了很大的改善.具体参数可见表3。 表3 提产方案实施效果 | 时间 | 产量/(t/h) | 电耗/(kWh/t) | 主机电流/A | 入磨负压/kPa | 入磨风温℃ | 生料细度合格率/% | 每班均化库涨点/% | 11月 | 390 | 22.27 | >360 | —1.8 | 160~175 | 91.3 | l | 12月 | 425 | 19.56 | <350 | —1.4 | >190 | 97.8 | 3 |
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