1 存在问题 铜陵海螺水泥有限责任公司4 500t/d生产线1号煤粉制备系统为带粗粉分离器、旋风分离器、煤磨电除尘器的单风机风扫磨系统,由于粗粉分离器和煤磨电除尘器曾经发生燃烧事故,设备受损导致成品煤粉质量降低;煤磨电除尘器年久失修,收尘效率难以保证,粉尘排放难以达标,并且煤磨系统使用电除尘器本身就存在一定的安全隐患。该公司决定利用全线停窑检修的机会对该煤磨系统进行技改。通过现场调查发现该煤磨系统还存在通风能力不足的现象,煤磨抽不到足够的热风来烘干原煤,当原煤含水量过高时,尤其是雨季,为保证出磨煤粉含水量<2%,不得不减少原煤喂料量,降低了磨机产量。 2 改造方案 经多次方案论证,从工期、投资和安全环保角度出发,确定了采用动态选粉机置换粗粉分离器和旋风分离器,将煤磨电除尘器就地改造为煤磨袋除尘器的方案,并对系统的管道进行必要的调整和电改袋除尘器内部结构进行优化,以降低系统阻力,改善通风。 改造后工艺流程见图1。改造前后的系统主要设备配置情况见表1。 
图1 改造后的工艺流程 表1 改造前后的系统主要设备的配置 设备名称 | 改造前 | 改造后 | 圆盘喂料机 | PFl600—5一B,休止角30~35°,能力l3.1~34.1m3/h,5.5kW | 风扫式煤磨 | Φ3.4m×(5.25+2.3)m,800kW | 选粉机 | 粗粉分离器:Φ3.5m, 处理风量48 500~96 200m3/h | 动态选粉机MDSl000,分级风量55 000~70000m3/h,Y225M-4,45kW | 旋风分离器: 处理风量64 000m3/h | 除尘器 | BS780-28(M),17/6/2×9/0.3, 截面积:28m2, 处理风量:70000m3/h, 电场风速:0.695m/s, 烟气露点:45℃ | FGM98-2×6(M)高浓度防 爆型袋除尘器,处理风量≤70000m3/h, 12室1 176条滤袋(加长型),总过滤面积l497m2, 过滤风速≤0.8m/min | 电除尘器卸料器300×300分格轮,3台 | 袋除尘器卸料器400×400 分格轮,3台 | 排风机 | M6-31N016D,1450r/min,61 500~70 300m3/h, 7 826~8 524Pa,280kW |
3 改造措施 3.1 电除尘器改袋除尘器技术 保留原电除尘器壳体、进出口喇叭,改造为防爆型气箱脉冲袋除尘器。原电除尘器两电场的长宽尺寸已限定,通过合理的风道设计、分室结构、清灰结构的布置和滤袋的选择等方面实现降低除尘器阻力。 改造关键是控制除尘系统阻力,在不更换磨尾排风机的情况下保证其足够的负压。设计时保证重做的工艺管道尽量短、走向垂直减少弯头以降低管道阻力,同时舫止煤粉的堆积,为此拆除了两根土建小梁,以实现选粉机出口管道与除尘器进口的垂直对接,增大管道直径与选粉机出口对接。实践证明,改造后除尘器阻力一直保证在1 000Pa左右,符合系统要求。 改造后最大优点是利用了原进出口风道和输灰系统,与新上一台除尘器比较,极大地减少了改造工期和费用;但是,必须优先考虑如何在现有两电场内布置足够过滤面积的滤袋,而且要保证拆除和安装的工期足够短,内部结构的设计和防爆措施满足现有工艺的要求。同时,为减少风道阻力和布置提升阀阀板,风道要预留足够的宽度。在此次改造中,净气室采用了“之”字形隔板结构,而非常用的“口”字形结构,这样风道宽度省去近l/2,同时提升阀和脉冲阀管路设计为单排结构,节省了供气管路和安装时间,也为滤袋的布置预留了足够的空间。改造后袋除尘器技术参数见表2。
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