我公司两台Φ2.4mxl3m开路湿法生料磨,磨内设计为三仓,一、二仓装钢球,三仓装钢段。2005年湿法窑淘汰,2006年将两台生料磨改为矿渣磨,为干法线Φ3.8mxl3m水泥磨提供矿渣粉。 1 第一次技改 由于原Φ2.4m×l3m开路生料磨主要为湿法窑生产生料浆,不能满足矿渣粉生产的要求,所以第一次改造时将原三仓磨改为二仓磨。一仓仓长3.75m,二仓仓长8.75m,一、二仓之间采用弧形筛分隔仓板。另外,我公司采用马钢生产的矿渣,比较易磨,且在粉磨过程中加入15%的粉煤灰又起到助磨作用,为了最大限度地提高磨机产量,所以一、二仓全部采用钢段。改后磨机台时产量为10.0~10.5t/h,比表面积<390m2/kg。改造后磨机的级配见表l。 表1 第一次改造后矿渣磨研磨体级配t 一仓 | 二仓 | Φ25×30 | Φ30×35 | Φ35×40 | Φ40×45 | 合计 | Φl8×20 | Φ16×18 | Φ14×16 | Φ12×14 | Φl0×l2 | 合计 | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | 7 | 10 | 13 | 11 | 5 | 46 |
自运转以来,两台磨运行状况及产质量等指标均没有完全达到设计要求,原因是:①研磨体所采用的低铬段易破碎,不能适应矿渣粉磨生产的工艺要求;②隔仓板采用弧形筛分强制过料,比表面积不好控制;③生产中改用莱钢矿渣,其易磨性较差。 2 第二次技改 2009年10月初,对该磨进行了第二次技改。 由于一仓用波纹衬板及钢段对矿渣的冲击力小,从而增加了二仓的研磨负担。同时,磨分两仓,磨内阻力小,不能适应矿渣流动性强、易磨性差的特性,从而物料在磨内流速过快、磨内风不能加大、磨温高、磨机工况不好。所以将二仓磨改为三仓磨,第三仓继续使用原来的钢段,衬板不动;一、二仓改为使用低铬钢球,波纹衬板改为阶梯衬板,以满足带球能力。一、二仓和二、三仓之间隔仓板均采用双层平面筛分装置,该装置具有筛分动力大、过料与通风能力强、篦缝不易堵塞等的优点。改造后仓长:一仓3.0m,二仓2.25m,三仓7m。磨机台时产量达到12.0~12.5t/h,比表面积平均410m2/kg。 第二次改造后磨机的级配见表2。 表2 第二次改造后矿渣磨研磨体级配 t 一仓 | 二仓 | 三仓 | Φ60 | Φ50 | Φ40 | Φ30 | Φ25 | 合计 | Φ25 | Φ20 | Φ18 | Φ15 | 合计 | Φ14×16 | Φ12×14 | Φ10×12 | 合计 | 1.7 | 3.5 | 5.3 | 2.5 | 1_3 | 14.3 | 1.5 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 12.3 | 10.4 | 16.0 | 11.O | 37.4 |
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