我公司2009年承建的成都亚鑫矿渣微粉有限公司年产30万t矿渣粉生产线,采用了天津水泥工业设计研究院TRMS3231立磨作为矿渣粉磨设备。在试生产初期,经常出现外排量过大致磨机跳停;进料管堵料;磨机频繁抬辊等问题。经过近2个月的摸索调试,这些问题均已圆满解决,从而实现了稳定生产。现就调试中出现的问题及解决方法作一介绍。 1 系统工艺流程及主要设备参数 矿渣粉磨系统工艺流程见图l,立磨主要技术参数见表1。 表1 TRMS3231型立磨的主要技术参数 磨盘直径/mm | 磨盘转速/(r/min) | 磨辊直径/mm | 磨辊 数量 | 装机功率/kW | 挡料圈高度/mm | 料层厚度/mm | 磨辊与磨盘间隙/mm | 原料粒度/mm | 选粉机功率/kW | 选粉机转速/(r/min) | 系统风量/(m3/h) | 设计产量/(t/h) | 产品细度(m2/kg) | 3 200 | 31.75 | 1 700 | 3 | 1 600 | 200 | 10~30 | 10 | 5~20 | 160 | 115~241 | 17 500 | 45(平均) | 420~450 |

图1 成都亚鑫矿渣粉磨系统工艺流程 2 出现问题及解决措施 2.1 外排量过大 正常情况下,TRMS磨风环处的风速达25~30m/s左右,这个风速既可以将物料吹起,又允许2~8mm的物料从风环处掉落,经刮料板清出磨外,所以有小部分的外排是正常的。调试之初,喂料量40t/h左右,磨辊压力7.5MPa,风量160 000m3/h,料层厚度30mm,此时回料量多而粒度粗。当回料量超过一定极限时,振动值加大,外排斗式提升机电流上升,回料过多时还会引起主电动机连锁跳停。将磨辊压力增至9MPa,观察到回料量减少,粒度变细,但是粉状料较多,料层厚度变为20mm。 针对此种情况采取了以下措施: 1)将系统风量调整到l70000m3/h,磨辊压力调整到l0MPa。 2)风环处焊接200mm×l00mm×5mm的钢板共9块,每个磨辊后侧各3块,以减小风环面积,提高风环处的风速。 3)确保磨内物料在2t左右的时候开始落辊加压。如磨机抬辊,再次落辊时要降压落辊,如果磨机频繁抬辊,应及时减少进料或停止进料,避免循环物料过多,造成斗式提升机电流上升。 2.2磨机振动 试生产过程中,磨机平稳运行10min以后开始产生较大的振动,而且在设定的时间内不能恢复,导致磨辊快速抬起。通过改变其他的操作参数后,仍然不能平稳运行。对入磨物料观察发现,可能是块状物料过多,破坏了稳定的料层所导致的。解决措施是在入磨皮带机料斗下方安装筛缝为20mm×20mm的振动筛,因此保证了入磨物料粒度均匀性,从而保证了料层的稳定。 2.3液压管路剧烈抖动 磨机在初始运行阶段,液压管道及蓄能器剧烈抖动。停机卸压检查发现背压蓄能器压力为4MPa,正常工作时应为1.8MPa。由于蓄能器背压压力过大,磨机正常工作中没有起到缓冲作用,从而导致液压管路的抖动。所以磨机开机前一定要认真检查蓄能器的压力是否正确,需要注意的是检查蓄能器压力时一定要将系统压力泄掉直至为0MPa。 2.4进料管堵料 本磨机采用的是边缘下料方式,由于当地的矿渣湿度较大(水分l4%-18%),在下料管处很容易结块堵料,清理堵料需要较长的时间,给立磨生产带来极大的影响。根据实际情况,我们设计了压缩空气+脉冲阀装置(见图2)。通过程序设定1、2、3、4、5、6喷吹管道顺序、循环喷吹将黏附在下料管的物料清除,能有效解决经常堵料的问题,从而提高磨机的运转率。 
图2 下料管处的喷吹装置 2.5 磨辊频繁抬辊 磨机在正常运转一段时间后,辊压最高只能加到9MPa,选粉机频率最高加到28.5Hz(转速为160r/min),若再往上调整就会频繁出现低限位报警信号,造成频繁抬辊现象。现场我们调整了能够控制的各个参数(出磨风温、磨内压差、喷水量等)还是没能解决问题。为此我们向天津水泥工业设计研究院工程师咨询,经分析有以下原因引起:①以前的矿渣呈灰白色,现在粉磨的矿渣呈灰黑色,流动性大,不易形成料层且磨蚀性强,物料性质发生变化;②系统漏风致风环处风速不足;③挡料圈与磨辊距离太大,物料没有形成均匀的料层便进入粉磨区研压。 采取的措施: 1)将排风烟囱阀门开度减小,提高循环风的风速,保证足够的入磨风量和相对稳定的热量。 2)在磨盘挡料圈内侧增加与挡料圈等高圆环(见图3),板厚16mm,使从风环吹回的物料落于更靠近磨盘中心的均匀区(图3中磨辊上图标②所对应的区域),使其在离心力的作用下,形成均匀料层后进入粉磨区(图3中磨辊上图标④所对应的区域)。 
图3 立磨挡料圈新增内圈钢板示意 重新开机后,辊压可加高至11MPa,选粉机频率可增调至31-32Hz,磨机运行平稳,产量和成品细度均能达到设计要求。 3 结束语 立磨是集机械、液压、电器自动化为一体的设备,立磨操作相对于其他设备要复杂的多,每台新的立磨投产时都需要一段时间的调整和摸索,在生产调试过程中虽然出现了一些问题,但经过调试人员和各个厂家的多方努力,很好地解决了这些问题。自2010年4月份投产以来,磨机运行平稳,比表面积为430-450m2/kg,产量稳定在45-50t/h,系统单位电耗为50.6kWh/t。
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