我公司共有3台水泥发货地磅,原来采用的是一种比较简单的水泥放灰控制方式,散装车开上地磅后,读取车皮重量,由放灰处的司磅员直接输入开票处开出的发货数量后开始放灰,放到设定的提前量(一般人工设定到 20kg)时阀门关闭,司磅员读取数值后,手工将发货数量填入出门单。水泥发出数量以实际显示值为准,一旦有漏灰,可以及时修改,但是所有过程都是人工操作,随意性太大,缺乏监督,很容易因为人为因素造成公司损失。 1 系统组成及控制原理 2003年,我们对散装发货系统进行了改进,应用了一套新的发货系统,由开票处开出发货单,直接设定发货数量,发货处通过网络调用该发货单,发货处司磅员不能人工设定发货数量,一旦发货完毕,包括发货数量、提货单位、提货车辆信息及发货人员等所有数据都存入电脑,开票和发货人员都不能随意更改发货数据。使用至今,基本稳定。发货系统的构成见图1,发货系统控制的主要设计思路见图2。 
图1 发货系统构成示意 
图2 散装水泥发货控制系统 该控制系统分成两个部分,第一部分是由PLC和现场的控制阀门以及地磅下的称重传感器组成,主要完成对现场控制信号、称重传感器信号的读取,并对放灰回路中的气阀、灰阀进行控制。第二部分是在工控机中实现的,由工控机读取RS232端口接收到的称重传感器信号,并对发货的有关数据进行计量控制、报表管理。这两部分之间以一根RS232通讯电缆连接,并有专门的通讯软件进行信号的处理。 PLC选用三菱Q00产品,除了基本的电源单元、CPU单元和通信接口单元外,还选用了一块16通道数字量输入板(QX40)、一块16通道数字量输出板(QY4OP)及3块8通道模拟量输入板(Q68ADV)。其中数字量输入共使用了l6个点,分别对应3台地磅的A/B头转换开关信号和到位信号(该信号是接在放灰头上的一个电气行程开关,可并联一个灯泡,指示是否到位)、A/B头灰阀打开的返回信号,以及一个总的设备备妥信号(控制柜内所有设备电源信号并联后的一个开关信号)。数字量输出共使用了9个点,分别输出对3台磅上放灰所用的气阀、灰阀和放灰头到位指示灯的控制信号。3个模拟量输入模块共使用18个点,分别对应3台地磅的6路称重传感器信号输入。在工控机上发出放灰指令时,PLC首先判断转换开关所处的位置,如果在A头位置,则检测A头对应的信号是否满足要求,一旦满足,就开启A头对应的气阀、灰阀,进行放灰,当达到设定放灰量的提前量时,关闭气阀、灰阀,放灰过程结束;转换开关在B头时同样处理。利用PLC的贮存单元,还存放了每一台地磅的发货提前量、每一车的开票数量等基本信息。 一般情况下,60t以下的地磅使用6个荷重传感器,这6个信号并联后通过AID转换,显示出总的荷重信号;一旦有传感器发生故障时,荷重信号会产生漂移。本次改造中我们采用的是对6个传感器的6路信号分开采样,PLC上的6路信号也是分开的,对它们可分别收集和调整。运行中,若称重信号发生漂移,通过查看各传感器的AD码信号,就很方便地找到具体是哪一路信号的问题,查找故障、排除故障的速度大大提高。曾发生过2次传感器故障,都是很快就查到故障源,并加以解决,基本没有影响发货。
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