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一种破碎搭配预均化的方法

(作者:佚名 时间:2008年04月24日) [字体:放大 缩小 默认]

为节省投资,金塔公司2 500 td生产线未采用石灰石预均化堆场。由于矿点较多且质量参差不齐,并受交通整治、矿山安全整顿及气候等多种外界因素影响,石灰石难以均衡进厂,无法在新线破碎机下料口搭配破碎,使得入磨石灰石质量变化较大,出磨生料合格率低,造成入窑生料成分不稳定。同时因所用石灰石中Si02含量高,使得新破碎机产量低、锤头磨损快。出料粒度大且不均匀,严重制约了生料磨台时产量的提高。为解决这一问题,经研究决定试用湿法生产线停产后闲置的老线破碎系统破碎10%~20%的外购石灰石,新线破碎系统则破碎80%~90%的本公司矿山及石灰石。

每天新老线破碎机同时开机,新线破碎机破碎的石灰石直接进新线的2个石灰石库,老线破碎机破碎的石灰石直接进入老线的4个石灰石库;在新线破碎的石灰石进库的同时,至少用2个以上老库石灰石放料进新线入库石灰石皮带上进行搭配入库,搭配的比例为:新线:老线=8.51.5。当进厂石灰石量少时,则先满足新线破碎机能力要求,老线破碎机停机[因新线和老线破碎电耗分别为0.83 kWht1.48 kWht,此时搭配仍然通过老线库存石灰石进行。各矿点石灰石化学成分见表l

各矿点石灰石化学成分       

破碎系统

矿点

平均化学组成质量分数

CaO

SiO2

Fe2O3

Al2O3

MgO

老破系统

平均值

A

B

C

D

E

F

51.0

52.5

52.5

52.0

51.0

51.5

51.8

3.0

1.0

1.0

3.0

2.5

3.5

2.3

0.08

0.06

0.08

0.10

0.12

010

0.09

0.10

0.10

0.12

0.15

0.10

0.10

0.11

2.0

1.0

2.0

1.0

2.5

1.5

1.67

新破系统

平均值

本公司矿一

本公司矿二

北坑

49.5

50.0

50.0

49.83

8.5

7.5

8.0

8.0

0.28

0.30

0.08

0.22

0.20

0.35

0.15

0.23

0.6

1.8

0.6

1.0

新线破碎系统为PCF2018型单段锤式破碎机,设计能力350450th,实际310th左右。老线为二级破碎,其中一破为PF600×900型颚破,设计能力60150 th;二破碎为PFl210型反击破,设计能力6080 th,实际可达l00th

    老线由于采用两段破碎,破碎粒度较新线要小且相对稳定(见表2),对提高生料磨台时产量有利。新破粒度随锤头磨损程度变化大,因此新线破碎机每天要通过调整篦架和锤头间隙来降低破碎粒度,使其尽量与老线破碎粒度接近,调整到极限后则更换锤头或锤头换面。

新老线破碎机破碎粒度比较

破碎系统

 

物料质量分数/

最大粒度

25mm

50mm

mm

老破系统

新破系统

更换锤头或锤头调面

锤头磨损中期

锤头磨损后期

76

81.82

52.8

41

93.6

94.64

75.2

64

80

60

100

130

我们从20051226 日开始采用老线破碎机破碎搭配均化,通过20061月份的试用,得到了很好的效果。一是出磨生料和入窑生料质量得到了提高,其各组成的标准差明显降低,见表3

3 老线破碎机搭配均化前后的物料组成标准差 %

项目

出磨生料标准差

入窑生料标准差

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

搭配前

搭配后

0.49

0.28

0.11

0.08

0.08

0.10

0.33

0.23

0.41

0.23

0.09

0.09

0.08

0.05

0.18

0.15

二是生料磨和回转窑的产量提高,电耗下降,见表4

老线破碎机搭配均化前后产量及电耗

项目

台时产量(t·h-1)

电耗(kWh·t-1)

搭配前

搭配后

搭配前

搭配后

生料磨

回转窑

综合电耗

189.5

107.3

215.6

113.5

23.92

28.98

79.54

21.53

27.57

72.59

按我公司年产熟料75t,则全年仅节电一项就可获得750 000 t×6.95 kWht×0.45元/kWh=234.56万元。扣除老线破碎系统年维修费12万元及增加岗位人员工资7万元,则全年可直接增加效益200万元以上。若再考虑增产因素,效益非常可观。



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