为节省投资,金塔公司2 500 t/d生产线未采用石灰石预均化堆场。由于矿点较多且质量参差不齐,并受交通整治、矿山安全整顿及气候等多种外界因素影响,石灰石难以均衡进厂,无法在新线破碎机下料口搭配破碎,使得入磨石灰石质量变化较大,出磨生料合格率低,造成入窑生料成分不稳定。同时因所用石灰石中Si02含量高,使得新破碎机产量低、锤头磨损快。出料粒度大且不均匀,严重制约了生料磨台时产量的提高。为解决这一问题,经研究决定试用湿法生产线停产后闲置的老线破碎系统破碎10%~20%的外购石灰石,新线破碎系统则破碎80%~90%的本公司矿山及石灰石。 每天新老线破碎机同时开机,新线破碎机破碎的石灰石直接进新线的2个石灰石库,老线破碎机破碎的石灰石直接进入老线的4个石灰石库;在新线破碎的石灰石进库的同时,至少用2个以上老库石灰石放料进新线入库石灰石皮带上进行搭配入库,搭配的比例为:新线:老线=8.5:1.5。当进厂石灰石量少时,则先满足新线破碎机能力要求,老线破碎机停机[因新线和老线破碎电耗分别为0.83 kWh/t和1.48 kWh/t,此时搭配仍然通过老线库存石灰石进行。各矿点石灰石化学成分见表l。 表1 各矿点石灰石化学成分 % 破碎系统 | 矿点 | 平均化学组成质量分数 | CaO | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | MgO | 老破系统 平均值 | A B C D E F | 51.0 52.5 52.5 52.0 51.0 51.5 51.8 | 3.0 1.0 1.0 3.0 2.5 3.5 2.3 | 0.08 0.06 0.08 0.10 0.12 010 0.09 | 0.10 0.10 0.12 0.15 0.10 0.10 0.11 | 2.0 1.0 2.0 1.0 2.5 1.5 1.67 | 新破系统 平均值 | 本公司矿一 本公司矿二 北坑 | 49.5 50.0 50.0 49.83 | 8.5 7.5 8.0 8.0 | 0.28 0.30 0.08 0.22 | 0.20 0.35 0.15 0.23 | 0.6 1.8 0.6 1.0 |
新线破碎系统为PCF2018型单段锤式破碎机,设计能力350~450t/h,实际310t/h左右。老线为二级破碎,其中一破为PF600×900型颚破,设计能力60~150 t/h;二破碎为PFl210型反击破,设计能力60~80 t/h,实际可达l00t/h。 老线由于采用两段破碎,破碎粒度较新线要小且相对稳定(见表2),对提高生料磨台时产量有利。新破粒度随锤头磨损程度变化大,因此新线破碎机每天要通过调整篦架和锤头间隙来降低破碎粒度,使其尽量与老线破碎粒度接近,调整到极限后则更换锤头或锤头换面。 表2 新老线破碎机破碎粒度比较 破碎系统 | | 物料质量分数/% | 最大粒度 | ≤ 25mm | ≤ 50mm | mm | 老破系统 新破系统 | 更换锤头或锤头调面 锤头磨损中期 锤头磨损后期 | 76 81.82 52.8 41 | 93.6 94.64 75.2 64 | 80 60 100 130 |
我们从2005年12月26 日开始采用老线破碎机破碎搭配均化,通过2006年1月份的试用,得到了很好的效果。一是出磨生料和入窑生料质量得到了提高,其各组成的标准差明显降低,见表3; 表3 老线破碎机搭配均化前后的物料组成标准差 % 项目 | 出磨生料标准差 | 入窑生料标准差 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | 搭配前 搭配后 | 0.49 0.28 | 0.11 0.08 | 0.08 0.10 | 0.33 0.23 | 0.41 0.23 | 0.09 0.09 | 0.08 0.05 | 0.18 0.15 |
二是生料磨和回转窑的产量提高,电耗下降,见表4。 表4 老线破碎机搭配均化前后产量及电耗 项目 | 台时产量(t·h-1) | 电耗(kWh·t-1) | 搭配前 | 搭配后 | 搭配前 | 搭配后 | 生料磨 回转窑 综合电耗 | 189.5 107.3 | 215.6 113.5 | 23.92 28.98 79.54 | 21.53 27.57 72.59 |
按我公司年产熟料75万t,则全年仅节电一项就可获得750 000 t×6.95 kWh/t×0.45元/kWh=234.56万元。扣除老线破碎系统年维修费12万元及增加岗位人员工资7万元,则全年可直接增加效益200万元以上。若再考虑增产因素,效益非常可观。
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