我公司2001年新上了l台Ф2m×20m立式烘干机。在使用过程中,设备故障频繁,运转率低下,烘干效果始终不理想,出现了种种问题,导致该立式烘干机闲置多年。2005年我公司和鹿泉市诚达机械厂有关工程技术人员协作配合,对该设备进行了技术改造,并且取得了一定效果。 1 存在问题 1.1 堵料 烘干机高达20m,筒体内部由不同高度的分料锥和滑料锥筒组成,以减缓物料流速,从而与筒体内上升的热气进行交换,达到烘干的目的。但由于滑料锥筒和筒体耐火砖间隙过小,约有lOOmm宽,当物料过多、水分过高时容易造成堵料,影响烘干机台时产量的提高。 1.2热交换不好,热耗损失严重 堵料严重时,上面几层分料锥和滑料锥筒全部堵塞,造成热气流动不畅,热交换不好,烟气从燃烧室外返。损失热量严重,并且造成煤耗偏高,吨物料烘干成本增大。 1.3燃烧室漏料多,掏料工作量大 最底部锥形漏斗设计在燃烧室内,烟气直接烘烧锥形漏斗。由于物料从20m高直接经分料锥和滑料锥筒落到锥形漏斗,飞溅的物料通过锥斗边缘溅落到燃烧室内,虽然筒体在镶砌耐火砖时大于锥形漏斗,但只需短短一个多月便由物料将其凸出部分磨下。由于漏料太多,每班必须频繁掏料,严重时l个小时就得掏一回,否则便将燃烧室堵塞,严重影响了设备运转和烘干效果。 1.4入料系统故障率高 振动给料机事故过于频繁(主要是烧线圈等)而且位置高,维修非常不便,有时维修工便将其拆除,造成物料失去控制,忽大忽小,烘干效果不太理想,而且极易堵塞烘干机。 原立式烘干机结构示意见图l。 
图1 改造前立式烘干机结构示意 2 改造措施 2.1 增大滑料锥筒与筒壁间隙 将立式烘干机筒体内的耐火砖拆除,用来增大滑料锥筒与筒壁间的间隙,同时加大了分料锥的角度和滑料锥筒料孔的直径,这样就增强了物料的下落空间,防止了堵料现象发生。同时在铁皮筒体内涂上耐高温漆,以防止筒体被烟气氧化。
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