我公司石灰石预均化设备采用DB250/16悬臂式堆料机,生产能力250t/h,轨道中心距4m,悬臂长度22m,堆料方式为人字形堆料法,可实现自动堆料和手动堆料作业。该设备经过两年多的运行,常出现大车行走过程中堆料臂的剧烈震动,并伴有堆料臂液压杆密封失效渗油、大车料堆侧行走轮轮毂开裂、挡轮频繁失效等设备故障,严重影响设备的安全运行。经过综合分析和观察,故障的根本原因是该设备的轨道系统存在问题。 1 原因分析 1.1支撑轨道的垫板强度不够 在大车行走过程中,行走轮在碾压轨道时,轨道被碾压点处发生下陷变形,当碾压点离开后,轨道又恢复到原来的状态。据此,我们分析认为支撑轨道的垫板强度不够、刚性不足,使得轨道在被往复的碾压过程中,垫板出现变形弯曲(见图l)或折断,轨道发生弹件下陷。 
图1 垫板变形弯曲 1.2 轨道接头部分支撑不可靠 由于轨道的弹性下陷,当轨道受到行走轮的碾压时,在轨道接头处便会形成台阶,致使行走轮行走到此处时发生撞击,从而引起堆料臂的剧烈震动。这种撞击频繁发生,逐渐导致行走轮轮毂的开裂、堆料臂液压杆密封失效、渗油等设备故障。 1.3 二次浇注存在缺陷 所有垫板下方没有灌实,出现空隙(见图2),导致了垫板在被轨道往复作用的过程中发生弯曲变形或折断。另外,还发现原轨道系统在二次浇往时未按要求清理结合面,导致二次浇注层的结合面出现大量夹砂,部分二次浇注层脱壳,轨道垫板松动、移位。 
图2 垫板下方浇注层状况 堆料设备的压力主要作用在料堆侧的轨道上。从受损的情况来看,也主要表现在料堆侧的轨道上。 2 技改措施 2.1 重新布置垫板和二次浇注 我们先用经纬仪将轨道下陷和两轨道的平行度的技术数据进行了测量,然后根据所测数据利用轮流处理的方法(先处理一个料堆的轨道,然后再处理另一个料堆的轨道),将整个轨道系统的垫板和二次浇注全部去掉,重新布置安装和浇注。规范二次浇注措施:浇注前将结合面打制成麻面,然后再用水和压缩空气将结合面清理干净。在浇注的过程中用便携式振动器将二次浇注层振实,特别是轨道接头和轨道垫板下方,保证不留空隙。
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