我公司1号线是2500t/d生产线,配有一台Ф3.Om×(6.5+3.5)m的风扫式煤磨。自2003年1月投产以来,随着窑台时产量的不断提高,煤磨产量和分解炉喂煤秤能力渐显不足。特别是2006年,中控操作员只有根据煤粉供应量来调整入窑喂料量,给操作带来较大影响。根据当时情况,提高煤磨产量空间已经不大,让厂家扩大分解炉喂煤秤能力大约需要50万元左右。因此,我们决定从提高磨机运转率来提高煤磨产量,并自行对分解炉喂煤秤进行改造。经过2007年1月大修,对煤粉制备及输送系统进行改造,2007年1~10月窑平均台时产量达120t/h,基本上没有因为煤粉供应不上而影响产量。 1 煤磨设计参数 煤磨设计参数和内控指标见表1。 表1 煤磨设计参数及内控指标 | 项目 | 设计参数 | 控制指标 | | 台时产量/(t/h) | 18~20 | 18~20 | | 80μm筛余/% | 6 | 3 | | 入磨水分/% | ≤10 | ≤l0 | | 出磨水分/% | ≤1 | ≤3 | | 入磨风温/℃ | 350 | 320~400 | | 出磨风温/℃ | 60~80 | 65~80 |
为了降低成本,2004年后,我公司改用本地较为便宜的无烟煤和陕西烟煤按比例搭配使用,由于陕西烟煤内水分含量高,不易烘干,出磨煤粉水分一直偏高。根据这种煤的特性,采取相应措施:控制煤粉细度≤3%、提高出磨温度,控制在65~80℃(此时入磨温度需控制在320~400℃,超过400℃磨头易着火,入磨端轴瓦温度上升也较多),降低出磨煤粉水分,努力提高二次风温(1100℃左右),加上使用史密斯公司制造的对煤粉适应性较强的三通道燃烧器等,可将出磨煤粉水分控制在≤3%。 2 原煤输送系统 2.1存在的问题 由于近几年煤价上涨,进厂原煤的水分和杂质都较大,水分有时高达13%左右,造成皮带下料管经常堵塞,原煤仓结壁不下煤,皮带滚筒下也经常积料,如果发现不及时,积煤会埋住张紧滚筒,严重影响皮带的使用寿命,增加工人的劳动强度。原煤输送系统工艺流程见图l。 
图1 原煤输送系统工艺流程 2.2 解决措施 1)下料管1上方安装限位开关。一旦下料管堵塞,当原煤积至限位开关处时,开关动作,原煤皮带跳停,积煤不致过多,缩短处理时间。 2)在张紧滚筒和下料管1间经常积煤处再装一个小下料管,将此处由于煤湿带上去的积煤从新加下料管流至原煤仓,保证张紧滚筒和皮带的正常运行。 3)在原煤仓锥部安装两个空气炮。 4)在皮带秤下安装一个篦子,并在此处安装摄像头引入中控室,将从原煤均化处的篦子漏下的大块物料再过滤一下,大大减少了煤磨入口下料管堵塞的可能性,提高了煤磨的台时产量和运转率。
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